對K系列減速電機(jī)變形的軸承孔進(jìn)行測量,測出變形量; 按照長軸的變形量 ,把錐齒輪減速機(jī)箱體的上、下表面各去除 定的厚度;把加工完的上、下箱體扣合后,實(shí)際軸承孔呈現(xiàn)為長軸等于理論孔徑,而水平方向的孔徑略小于理論孔徑的橢圓形長孔;對其他軸承位加工至理論尺寸;加工后的K系列減速機(jī)箱體扣合后,軸承蓋的螺栓孔會與箱體的螺栓孔發(fā)生錯(cuò)位的現(xiàn)象??梢詫S承蓋擴(kuò)孔或是對箱體的軸承孔進(jìn)行測繪后重新制作軸承蓋。
采用上述工藝維修K系列減速電機(jī)箱體,不會產(chǎn)生焊接所產(chǎn)生的熱變形,而機(jī)加工去除的加工量沒有使錐齒輪減速機(jī)的外形尺寸發(fā)生明顯的變化。此工藝具有加工量小、可操作性強(qiáng)的特點(diǎn),縮短了維修工期,節(jié)約了維修費(fèi)用,維修后的K系列減速電機(jī)恢復(fù)了原有的技術(shù)性能。
此外,K系列減速電機(jī)在上述工作場合工作,沖擊載荷較大,還會出現(xiàn)減速機(jī)下殼體開裂現(xiàn)象,起初懷疑是減速機(jī)選型小所致,后面用了功率較大的,問題還是存在,多年來鑄鐵齒輪減速電機(jī)殼體旦開裂就不得不報(bào)廢,因無論采用什么焊條、什么焊接工藝,修理的鑄鐵件強(qiáng)度均達(dá)不到原件的使用要求。于是我們采用了焊接和增設(shè)輔助拉板相結(jié)合的方法,來修復(fù)錐齒輪減速機(jī),先將殼體內(nèi)油污清理干凈,并對開裂處進(jìn)行打磨,打出個(gè)雙面的U型坡口,中間留有5mm寬不開坡口;再對打磨出的U型坡口周圍進(jìn)行預(yù)熱,預(yù)熱溫度為300℃,并穩(wěn)定300℃溫度直到焊接完畢,取得了很好的修理效果。http://www.hesswellrenovation.com/Products/k87jiansuji.html